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渣油進(jìn)料泵A-GA101是奧蘭克泵業(yè)30萬(wàn)t/a合成氨裝置的重要設備,將減壓渣油原料輸送到氣化爐。渣油進(jìn)料泵為西門(mén)子電動(dòng)機,功率75kW,轉速2982r/min,額定電壓380V,額定電流140A,額定出口流量28.52m³/h。原系統采用控制出口閥門(mén)的方法進(jìn)行控制,即差壓變送器檢測流量信號送至PID調節器,再由PID調節器輸出控制信號,控制出口調節閥的開(kāi)度,從而控制出口流量,保持流量穩定。原系統運行中存在以下問(wèn)題:節流量較大,熱油泵出口閥的節流量已接近泵額定流量的一半,浪費大量的電能;控制精度低,出口流量波動(dòng)較大;電機工作在額定轉速,出力不變消耗電能;電機噪音較大,熱油泵和管線(xiàn)閥門(mén)壓力較大,易造成泄漏。
2008年5月,奧蘭克泵業(yè)利用化肥裝置檢修的時(shí)機,選用西門(mén)子(siemens)公司成套變頻設備,對3臺渣油進(jìn)料泵(2臺運行、1臺備用)進(jìn)行變頻優(yōu)化節能改造。投入運行后工藝控制平穩,由于變頻器的高精度調節,調節信號有高速傳遞性,減少了以前儀表控制系統帶來(lái)的滯后現象,從而使系統控制精度提高,壓力穩定,工藝運行指標得到了優(yōu)化。節能*,節電率達到70%,按年運行8000h計算,2臺渣油進(jìn)料泵年節約電量:節電率×電動(dòng)機工頻功率×工作時(shí)間×2臺=70%×75kW×8000h=420000kWh;節約電費:節電量×電價(jià)=420000×0.6=252000元。維護量大幅減少,由于出口閥全開(kāi),電動(dòng)機降速運行,使得管網(wǎng)壓力下降,減少了工藝設備的泄漏,降低了機泵磨損,降低了電機的溫升,設備維護周期延長(cháng)。由于變頻器代替了調節閥,解決了由于調節閥故障高給生產(chǎn)帶來(lái)的影響,使設備的維護量減少。系統實(shí)現了軟起動(dòng),由于變頻器具有軟起動(dòng)功能,減小了電機起動(dòng)時(shí)對電網(wǎng)的沖擊。變頻器投入運行1年來(lái),運行可靠,自動(dòng)化程度高,渣油進(jìn)料泵流量控制精度高,可以充分滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,節能*,取得了良好的經(jīng)濟效益。
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